2015-01-02 15:49:00 来源:大众网综合 我要评论
大众网东营1月2日讯 胜利油田胜利发电厂通过微油技术在燃煤锅炉中的成功应用,把过去每套机组点火助燃时需要消耗柴油60吨和滑停一次需要消耗柴油30吨,分别变成了9吨和4.5吨,每次节约燃油高达85%,取得了明显的经济效益和环保效益。
一直以来,该厂1、2、3、4号锅炉采用传统的轻柴油点火启动和低负荷投油助燃的方式,因此每次启动或设备出现故障时,需要消耗不少的油量,数据显示,过去该厂年烧燃油曾达上万吨。“这对电厂来说,是一笔不小的开支。”该厂首席技师张颂国说。
2012年初,该厂抓住锅炉低氮燃烧器改造机会,投资320万元,对4台锅炉启动和助燃点火系统进行气化微油点火系统改造。4台机组按每台机组启动、停止2次计算,通过微油点火系统改造,每年启停机组可节约燃油648吨;每年因低负荷和设备故障助燃可节约燃油约388吨,每吨柴油按市场价计算,只需半年就可收回投资成本。
在经过充分的评估论证后,他们对4台机组开展了气化微油点火系统改造,让人没想到的是,改造后不仅缩短了启停时间,而且节油效果显著,操作更加简单、更加安全。去年前10个月,4台机组累计消耗燃油516吨,节油效果十分明显。
不仅如此,由于微油枪油量小且气化燃烧完全,启动初期即可投入电除尘,彻底解决了投大油枪时烟囱冒“黑烟”的问题,有效降低了锅炉启动初期的污染物排放,具有明显的环保效益和社会效益。
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