大众网东营3月18日讯(记者 王青青 通讯员 袁永丽 杨黎明 )胜利油田孤岛采油厂孤三区技术人员针对东区北二元驱开发过程中出现的油井见效不均衡,高见聚、低液量、低油压、注不进等影响开发效果的问题,在狠抓注入质量的基础上,根据不同阶段开发规律,实施“打基础——强段塞——调结构”的“三步走”方针,实现了油藏开发的高效、长效。目前东区二元区见效井85口,见效率95.5%。 “打基础”。井网完善程度是影响聚驱提高采收率的重要因素之一,这个区技术人员针对注聚前分小层井网完善程度低的现状,在注聚前期开展了小层井网清理,精细划分小层,在此基础上通过实施补孔、改层、侧钻、更新、扶长停、油井转注、防砂等油水井措施完善注采井网,实施各类油水井措施35口,主力层注采对应率提高了14.4个百分点,夯实了油藏基础。
“强段塞”。技术人员根据三维油藏物理模拟研究结果,针对大孔道发育不利于高压力梯度带的形成这一不利因素,首先在注聚初期实施了求同存易,差异调整的整体调剖。通过综合分析注聚前油压、累计水油比、视吸水指数等指标结合监测资料,对单元的27口注入井进行了整体调剖,在调剖过程中根据现场压力变化决定用量多少,直到符合方案要求。调剖后油压上升了4.5MPa,启动压力上升了2.6MPa,吸水指数下降了30.3m3/(d*MPa),有效改善了注入剖面。其次,在注聚过程中及时根据现场动态变化优化注入浓度。15-2#站紧临东区Ng3稠油,由于地下原油粘度高,注聚后见效迟缓,针对这一现状,这个区及时提高注入浓度,保证合理的油水流度比,调整后改站无因次油量达到5.0 ,一举由见效“迟缓”变“强劲”。通过以上两方面的工作单元层间矛盾减缓,阻力系数增加,段塞质量明显增强。
“调结构”。进入二元主体段塞阶段后,这个区针对复杂的井网方式,开展注采结构调整,进行促效和扩效。一是优选油井转注,将行列式井网调整为面积井网;二是在层间差异大的区域实施分层注聚,实现分注分采。三是优化产液结构,防窜引效。针对加密排高的见聚浓度和见聚率开展分析,分析发现采液强度与油井见效和见聚关系密切,采液强度过高,油井容易窜聚,但采液强度过低有影响增油效果,统计结果表明,加密排的采液强度保持在5-7t/d/m比较合适,于是对采液强度高的加密排油井进行控液,同时加大正常井排油井的提液力度。通过调整,加密排的见聚得到有效控制。
经过“三步走”调整,孤三区所辖东区北二类注聚油藏取得了一类的开发效果。东区北二元驱单元无因次油量达到3.39,与注聚前相比含水下降了11.5个百分点,连续29个月保持在谷底运行,且较数模预测低3.5个百分点,项目已累计增油79.7627万吨,提高采收率5.44个百分点,实现了高效开发。