2016-11-10 15:49:00 来源:大众网东营频道 我要评论
大众网东营11月10日讯(通讯员 张宗凯 王阳)“100%”。这是胜利油田河口采油厂采用控制入井携砂液总量分级填砂技术,实施漏失井填砂的一次成功率。而之前,河口采油厂漏失井填砂一次成功率仅为55%。
“100%”。这是胜利油田河口采油厂采用控制入井携砂液总量分级填砂技术,实施漏失井填砂的一次成功率。而之前,河口采油厂漏失井填砂一次成功率仅为55%。
随着油田开发的不断深入,河口采油厂填砂施工逐年增加,2015年更是达到80余井次。但是由于漏失井填砂工艺相关标准不系统、砂面深度达不到设计要求或探不到填砂砂面等原因,漏失井填砂多次出现填砂返工工序,造成作业成本大幅增加。
问题点就是攻关点、效益点。为提高漏失井填砂一次成功率,降低作业费用。河口采油厂通过对填砂工艺的研究,采用控制入井携砂液总量,改连续填砂为分级填砂技术。该技术的优势在于通过适当加大砂比,加快石英砂的堆积速度,在漏失通道外形成颗粒架桥,同时依靠石英砂的自由沉降替代原来的水压沉降,降低井筒压力,避免石英砂的漏失。为确保填砂施工质量与安全,河口采油厂还总结历次作业井史、井筒技术情况、封堵层段情况等14个关键掌控点。
前段时间,河口采油厂采油管理四区渤古401井需按计划进行填砂、注灰施工。该井完井深度4631.5米,要求填砂砂面深度3610米,属于超3000米深井施工。经测算,填砂量为9.6立方米,由于该井漏失严重,河口采油厂决定采取分级填砂技术,每次填砂量为2立方米。经过技术人员和施工人员紧密配合,最终填砂成功。
“以前一提到漏失井填砂施工就头疼,不怕干活,就怕反复折腾,人累心更累。”井下作业大队作业11队3班长赵海龙说。
分级填砂技术应用的成功,减少了无效工作量,降低了一线作业员工的劳动强度。截至目前,河口采油厂共采用控制入井携砂液总量分级填砂技术施工15口,均一次成功。相比之前,平均每口井减少填砂、冲砂返工工序2道,缩短施工周期2.72天,根据中石化定额测算,平均每口井节约成本6.48万元。
“分级填砂技术不仅解决了漏失井填砂施工的难题,还满足长井段填砂和深井填砂施工要求,为井筒填砂施工提供了一种更为优质高效的解决办法。”河口采油厂井下作业大队修井技术主管师李世兵说。
1、大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经大众网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将大众网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得大众网书面授权。
2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:大众网"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明"来源:XXX(非大众网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。